摘要: 描述了阻旋料位開(kāi)關(guān)的工作原理及在細粉分離器料倉中的應用,測試表明,在粉塵濃度大、顆粒粒度細的料倉內,阻旋料位開(kāi)關(guān)可準確監測料倉料位,為料位的控制提供了可靠保障,提高了細粉分離器的分離效率,減少了物料逃逸量,有利于杭州七格100 t /d 污泥焚燒工程的連續運行。
細粉分離器是一種用于氣固分離的旋風(fēng)分離器,分離器的分離效率直接影響顆粒的捕獲量和逃逸率。竄氣是影響分離器分離效率的重要因素之一,防止竄氣的方法是建立料封,即依靠料位高度密封,杜絕竄氣的可能性。料倉料位的監測方法有多種,針對杭州七格100 t /d 污泥焚燒工程的細粉分離器料倉,選用了阻旋料位開(kāi)關(guān)監測料位。
1 工程背景及應用領(lǐng)域
杭州七格污水處理廠(chǎng)2009 年建設了100 t /d 循環(huán)流化床一體化污泥焚燒工程,2010 年8 月進(jìn)入了調試階段。循環(huán)流化床一體化污泥焚燒工藝流程如圖1 所示。

一體化污泥焚燒系統主要包括干化系統、焚燒系統和煙氣凈化系統。干化系統包括干化器、細粉分離器、冷凝器、汽水分離器及循環(huán)風(fēng)機。
濕污泥在干化器內干燥后,部分細顆粒和流化氣體進(jìn)入細粉分離器,被分離的細顆粒進(jìn)入料倉由螺旋輸送機送入爐膛焚燒,細粉分離器、料倉及螺旋輸送裝置流程如圖2 所示

若料倉料位監測不準確,運行中極有可能發(fā)生料倉沒(méi)有物料,爐膛氣體反竄到細粉分離器,影響分離效率; 或料倉料位高度堆積到了細粉分離器內,同樣降低分離效率。細粉分離器分離效率降低,顆粒逃逸量增大,易于造成干化循環(huán)系統的管道、風(fēng)機積灰,甚至造成干化器風(fēng)帽堵塞?梢(jiàn),控制細粉分離器料倉料位在合適高度,保證細粉分離器分離效率,對系統的連續運行具有重要作用。
在杭州七格100 t /d 污泥焚燒工程中,細粉分離器料倉內起初安裝了2 臺射頻導納料位開(kāi)關(guān),但調試表明,射頻導納開(kāi)關(guān)不能正確監測料位,其原因可能與料倉內粉塵濃度大、物料粒度細等因素有關(guān),F杭州七格污泥焚燒工程中已經(jīng)將射頻導納料位開(kāi)關(guān)更換成阻旋料位開(kāi)關(guān),以正確監測料倉料位。
2、阻旋式料位開(kāi)關(guān)的原理和特點(diǎn),這里我們就不多說(shuō)了。
3 物料特性及測試分析
細粉分離器料倉內的物料工業(yè)分析和元素分析見(jiàn)表1。

從表1 可知,在細粉分離器的料倉內,物料的熱值為358 kcal/kg,含灰量為91.6%,灰含量較高。物料的顆粒粒徑分布如圖3 所示,顆粒的d50為52.1μm。
經(jīng)測試,物料的堆積密度為1030kg/m3,與水的密度基本相當。
細粉分離器料倉內安裝了2 個(gè)阻旋料位開(kāi)關(guān),分別是高料位和低料位,當物料堆積高度低于料位開(kāi)關(guān)2 即低料位時(shí),料位開(kāi)關(guān)給出報警信號,此時(shí),應加大物料的輸送量,防止爐膛的氣體反竄到細粉分離器內,降低分離效率。當物料堆積高度超過(guò)料位開(kāi)關(guān)1 即高料位時(shí),料位開(kāi)關(guān)給出報警信號,此時(shí),應減少物料的輸送量,控制料倉料位高度。
工程調試過(guò)程中,通過(guò)向細粉分離器料倉內連續加入物料和排出物料的辦法,驗證了阻旋料位開(kāi)關(guān)的低報、高報功能,調試表明,阻旋料位開(kāi)關(guān)可準確監測物料倉料位。阻旋料位開(kāi)關(guān)適合在這種倉內粉塵濃度大、物料粒度較細的場(chǎng)合使用。

4 結論
1) 控制細粉分離器料倉料位高度,防止爐膛氣體反竄到細粉分離器,有助于提高細粉分離器分離效率,對保證杭州七格100 t /d 污泥焚燒工程的連續、穩定運行具有重要作用;
2) 杭州七格細粉分離器料倉內物料堆積密度為1030kg/m3,d50為52.1μm,顆粒粒度細、物料輕;
3)阻旋料位開(kāi)關(guān)應用在細粉分離器料倉中,可準確監測料倉料位,適合在倉內粉塵濃度大、物料粒徑細的場(chǎng)合應用。