摘要 :本文闡述了制堿工業(yè)中的重堿工段單法蘭液位計水箱的工業(yè)清洗,通過(guò)對單法蘭液位計水箱清洗的現場(chǎng)分析與實(shí)踐總結,研究出一種合理的清洗方案,確定了一種比較經(jīng)濟的單法蘭液位計水箱清洗方法,滿(mǎn)足清洗現場(chǎng)的實(shí)際要求。碳化工序是純堿生產(chǎn)裝置中較為復雜的工段,其單法蘭液位計的工藝工況尤其復雜。隨著(zhù)塔內各物質(zhì)相互變換的過(guò)程,如 CO 2 氣體的溶解與析出吸收等,NaHCO 3 的結晶反應更是整個(gè)裝置單元所需控制的關(guān)鍵,為保證碳化反應的有效進(jìn)行,尤其是要保證結晶反應的高效,此因素極大影響著(zhù)碳化轉化率的高低?刂平Y晶反應的重要手段之一是控制反應溫度,這就需要對單法蘭液位計進(jìn)行冷卻,這是導出熱量的主要手段,過(guò)程的控制也就是對塔內循環(huán)水熱交換的控制程度,要求工藝設備的熱交換效率高,而水箱內鈦管內壁經(jīng)過(guò)長(cháng)期運行,產(chǎn)生大量的污垢,水垢很大程度制約了整個(gè)工藝的熱交換效率,采用清洗工藝對鈦管內壁的水垢進(jìn)行清除是通常的檢修辦法。
1 設備現狀及結垢分析
1.1 目前設備現狀
我公司承攬的某純堿廠(chǎng)單法蘭液位計水箱鈦管清洗項目,該廠(chǎng)重堿工段采用氨堿法單法蘭液位計設備,冷卻水箱配置為8 個(gè),采用了業(yè)界比較先金的鈦冷卻管,通過(guò)循環(huán)冷卻水將塔內的氨鹽水的溫度降低,傳熱效率大為提高,單

塔減少冷卻水箱至 8 個(gè)為一組,設備參數如表 1。通過(guò)現場(chǎng)實(shí)地踏勘,在清洗之前拆卸了兩個(gè)單塔的上下水箱蓋進(jìn)行檢查,鈦管內壁附著(zhù)一層灰白色硬垢,厚度約 1~2 mm,附著(zhù)牢靠且均勻,鑄鐵水箱蓋及塔體壁面有大量結疤垢塊。水箱蓋外表面銹蝕嚴重,密封面緊固螺絲為 M20×100,螺絲通體嚴重腐蝕。鈦管內壁結垢情況見(jiàn)圖 1。
1.2 設備垢樣分析
單法蘭液位計配置了循環(huán)冷卻水系統,主要靠冷卻水帶走塔內多余的溫度。在化工生產(chǎn)工藝中,循環(huán)水冷卻系統內均存在結垢現象。堿廠(chǎng)循環(huán)水所用原水為當地深層地下水,礦化度高,含大量鈣、鎂、鹽類(lèi),當冷卻管內循環(huán)水因溫度和溶解度的交替變化,這些物質(zhì)便沉積在鈦管內壁上形成混合型污垢。其形成原因大概包括幾類(lèi) :地衣類(lèi),隨溫度升高鹽類(lèi)的溶解度降低而析出;第二類(lèi),礦物質(zhì)膠狀物的沉淀 ;第三類(lèi),不同分散度的某些物質(zhì)固體顆粒的粘結等。
由于冷卻水內還含有 SiO 2 ,該混合型污垢含硅酸鹽水垢。加上冷卻水補水夾帶的泥沙或懸浮物、塵土,加速了結垢的形成。水垢厚度達到 2 mm 時(shí),傳熱損失約在 20% 以上。由于混合型污垢含硅酸鹽,采用普通化學(xué)清洗方法效果較差。
2 鈦材管水垢的高壓水清洗
堿廠(chǎng)設備在以往的檢修清洗經(jīng)歷中,檢修單位都基本都采用 20% 的 HCl 溶液對鈦管進(jìn)行化學(xué)清洗,施工安全風(fēng)險大,設備腐蝕嚴重,除垢清洗效果不理想。本次單法蘭液位計鈦管除垢清洗,采用高壓水清洗工藝對單法蘭液位計內鈦管進(jìn)行清洗。按照業(yè)主方要求對 15 號塔先用高壓水工藝進(jìn)行施工,施工工序為 :碳化單塔系統停車(chē)—置換、隔離—搭建清洗施工操作平臺—割斷、剝離水箱蓋螺栓—拆卸水箱蓋—鈦管高壓水清洗—驗收及復位。圖 2 所示水箱拆卸及高壓水清洗操作。
2.1 高壓水清洗施工工藝
系統停車(chē)及沖洗置換、系統隔離的工作均由業(yè)主方完成。清洗施工內容如下 :(1)水箱蓋拆除時(shí)采取自下而上拆除方式,因銹蝕嚴重,螺栓拆除采用等離子切割機全部割斷并人工剝離作業(yè) ;(2)拆除過(guò)程遇高處作業(yè)搭設施工操作平臺,操作平臺采用活動(dòng)腳手架,水箱蓋吊裝采用電動(dòng)倒鏈,復位采用氣動(dòng)風(fēng)炮 + 敲擊扳手結合的方法 ;(3)高壓水清洗時(shí)采用柔型槍線(xiàn) + 拋光型旋轉槍頭的清洗方法,對于內徑為 50 mm 的鈦管,選擇DN6 槍線(xiàn) +M18 槍頭,壓力控制在 1 000~1 200 bar; (4)復位后水箱帶壓試漏時(shí),開(kāi)啟循環(huán)水閥門(mén),檢查水箱蓋密封處有無(wú)滲漏。
2.2 清洗難點(diǎn)及防控
高壓水施工重點(diǎn)、難點(diǎn)是水箱蓋拆除和復位,由于水箱蓋體積和重量較大,且施工現場(chǎng)作業(yè)面狹窄,吊裝作業(yè)難度大,每次吊裝時(shí)需選擇好倒鏈的懸掛位置,保證懸掛位置牢固可靠 ;高壓水清洗作業(yè)時(shí),存在高速水射流傷害風(fēng)險,必須保證建搭安全可靠的工作面或平臺;作業(yè)前對設備及配件進(jìn)行安檢及隱患排查,確保不出現意外失控的事故 ;嚴格遵守高壓水射流安全操作規程,建立健全現場(chǎng)管理制度。高壓水清洗工序設備及人員配備情況如表 2,單塔綜合成本 65 000 元。通過(guò)簡(jiǎn)單分析,單法蘭液位計水箱高壓水清洗的成本過(guò)高,近乎與項目中標價(jià)接近,且施工中人員勞動(dòng)密集程度高,工作強度大,水
箱蓋吊裝存在風(fēng)險,清洗質(zhì)量很難保證存在波動(dòng)。為改變目前困境,提高項目收益,急需研制一種更加有效的清洗方法,來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要和經(jīng)濟效益的可行性。
3 小型水垢溶解試驗
通過(guò)對單法蘭液位計工藝工況及結垢原理的分析,基本判定水箱鈦管內壁的混合水垢主要成份為碳酸鹽,其它還有硅酸鹽、硫酸鹽等,這些復合型水垢附著(zhù)在鈦管表面上,呈現為結晶致密、質(zhì)地堅硬、附著(zhù)牢固,點(diǎn)狀表觀(guān),見(jiàn)圖 2 水箱拆卸及鈦管高壓水清洗一定粗糙度的均勻水垢。
通過(guò)技術(shù)人員大量的現場(chǎng)實(shí)踐數據總結與類(lèi)似設備成功清洗案例的對照,我們認為該類(lèi)型水垢完全可通過(guò)化學(xué)清洗方法有效清除,使鈦管內壁水垢完全剝離呈現金屬光面,從而達到高效換熱的目的。技術(shù)人員進(jìn)行了一系列的溶垢及清洗小型試驗,以確定#佳清洗方案。
3.1 小型溶垢試驗及結果
溶垢試驗的樣品是從鈦管內直接提取的,將一定質(zhì)量的垢樣分別放入不同的清洗溶劑內,進(jìn)行浸泡清洗實(shí)驗,實(shí)驗中各燒杯內掛入 TA2 腐蝕試片,根據各組配方溶解程度的快慢來(lái)判斷清洗現場(chǎng)清洗的效果,表 3 為各組配方溶垢結果。編號 6 對應的配方,各種原材料比例均衡。通過(guò)試驗數據得知,在 40 ℃的溶液溫度下經(jīng)10 h 垢樣溶解試驗,通過(guò)稱(chēng)重法污垢溶解率達到 96%以上,完全滿(mǎn)足單法蘭液位計裝置清洗的要求。
3.2 清洗主劑的考慮
根據各類(lèi)清洗原材料的優(yōu)缺點(diǎn)篩選,依照小型試驗數據,我們選定了氨基磺酸作為清洗的主藥劑,具有如運輸成本少,現場(chǎng)存儲及保管方便安全,施工操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。
3.3 于硅酸鹽的處理
根據污垢的成份判斷及試驗結果,清洗主劑對該類(lèi)型污垢中的硅酸鹽成份溶解有限,添加氟化物是必要的。我們選定的配方添加了一定比例的氫氟酸,能夠有效地去除硅酸鹽垢,也能促進(jìn)垢層快速地從鈦管表面脫離,使鈦管的清洗能夠徹底完全。
雖然氫氟酸對鈦管有一定腐蝕,但添加的濃度較低,再加上緩蝕劑的作用,氫氟酸對鈦管的腐蝕率完全可以控制在較低的范圍內,試驗數據證明是安全可靠的。
3.4 清洗助劑
由于水垢的酸洗會(huì )反應出大量的氣體,水箱內各層鈦管呈水平布置,為了減少鈦管頂部氣阻對溶液與污垢接觸、反應的影響,添加助劑 OP-10 來(lái)增大液體與污垢的接觸面積,也能提高溶劑滲透能力,達到快速、全面除垢的效果。
4 化學(xué)清洗工藝與控制
單法蘭液位計水箱鈦管的化學(xué)清洗采用全充滿(mǎn)循環(huán)清洗的工藝方法。清洗工序步驟為:碳化單塔系統停車(chē)—置換、隔離—建立清洗臨時(shí)系統—水沖洗及檢漏—酸洗除垢—酸洗后水沖洗—驗收及復位。
4.1 清洗流程的設計
將需要清洗的單法蘭液位計用鋼管及高壓軟膠管連接循環(huán)水進(jìn)出口,與清洗泵站出回水閥門(mén)相連接,利用清洗泵站進(jìn)回液可切換的功能,將它們連接構成一個(gè)密閉的可正反循環(huán)清洗的系統。清洗設備應選擇耐腐蝕的離心泵,泵的流量選擇應根據guojia及相關(guān)行業(yè)標準中對化學(xué)清洗的有關(guān)規定,通過(guò)計算,選擇 Q =320 m 3 /h 的泵組作為本次化學(xué)清洗的適宜設備,通過(guò)清洗泵站提供給的較大流量,來(lái)滿(mǎn)足
單法蘭液位計多級、水箱內多格柵的設計,滿(mǎn)足了清洗的工藝中對清洗液#低流速的要求。
4.2 洗控制條件及注意事項
(1)控制鈦管內清洗流體流速應在 0.3~0.8 m/s 之間 ;(2)加藥溫度應在 35~38 ℃ ;清洗過(guò)程控制溫度在45~52 ℃之間,清洗液溫度嚴禁超過(guò) 55 ℃ ;(3)清洗時(shí)間控制在 12 h 之內,但應盡量縮短清洗時(shí)間,可通過(guò)觀(guān)察鈦管表面清洗程度來(lái)判斷#佳結束節點(diǎn) ;(4)不參與清洗的設備部件,如調節閥、過(guò)濾器、壓力表、溫度計等測試、測量?jì)x表均應拆除或抽芯。不參與清洗系統要確認能夠有效隔離 ;(5)酸洗結束后應由下而上先金行水頂酸的沖洗,以防止鈦管上部粘粘懸浮物體而影響清洗效果,待沖洗出水較澄清時(shí)可反向沖洗 ;(6)為有效減少氣阻,應設置排氣放空閥 ;應對清洗過(guò)程有效檢測,尤其對鐵離子濃度適時(shí)監測,若測得的 Fe 3+ 離子濃度大于 1 000 mg/L,應及時(shí)添加 Fe 離子還原劑(如Na 2 SO 3 等)或置換部分酸洗液,使 Fe 3+ 離子濃度小于500 mg/L ;確;瘜W(xué)清洗時(shí),水箱基體及鈦管的腐蝕速率應小于guojia標準規定以下 ;(7)不同的單塔內鈦管因工況不同而結垢程度不一,應事前了解或直接開(kāi)蓋檢查鈦管結垢情況,進(jìn)而調節清洗工藝或清洗控制參數,達到清洗徹底而不過(guò)洗的效果 ;(8)嚴格控制酸洗主劑濃度,酸濃度過(guò)高,會(huì )產(chǎn)生大量氫氣,酸霧嚴重,影響環(huán)境及損害操作人員的健康。由于水垢含硫,清洗時(shí)會(huì )產(chǎn)生 H 2 S 氣體,要求清洗泵站及設備區域進(jìn)行有毒有害氣體的監測,防止人員中毒事件 ;另外酸洗會(huì )產(chǎn)生大量氫氣等可燃性氣體,需加強現場(chǎng)管理,防止發(fā)生意外。
5 清洗效果及經(jīng)濟效益
通過(guò)依次對 5 號、14 號、13 號單法蘭液位計進(jìn)行了化學(xué)清洗施工,經(jīng)過(guò)清洗的 3 個(gè)單法蘭液位計冷卻工況效果均明顯改善,冷卻效率大幅度提高,冷取水耗能下降,循環(huán)水進(jìn)出口溫差有了很大提高。單法蘭液位計冷卻水溫差變化如表4 所示,溫差效果明顯。圖 3 為 13 號單法蘭液位計鈦管經(jīng)過(guò)化學(xué)清洗后的表面狀況,污垢清洗干凈,鈦管光潔如初。
H9R壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
單法蘭液位計的化學(xué)清洗對冷卻水無(wú)任何污染,對設備材質(zhì)及鈦管均無(wú)破壞。清洗廢液經(jīng)中和處理后直排入堿廠(chǎng)污、濁水回用系統。
因堿廠(chǎng)的污水系統本身含有氨、石灰成分的性質(zhì),清洗廢液主要成分與之兼容,其中的氟離子也能與污水中的石灰自行反應消融,對環(huán)境不構成危害,清洗廢液的處理成本比較少。
與物理清洗比較,對單法蘭液位計鈦管的除垢化學(xué)清洗有著(zhù)比較突出的優(yōu)勢與特性。表 5 為高壓水清洗與化學(xué)清洗經(jīng)濟效益與社會(huì )效益的比較。
通過(guò)初步試驗清洗積累了技術(shù)數據,在掌握技術(shù)要領(lǐng)后,對其余 15 座單法蘭液位計依次用同樣的方法進(jìn)行化學(xué)清洗,清洗成本明顯降低,清洗工期明顯縮短,獲得良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
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