針對某火電廠(chǎng)4臺機組汽輪機主油箱油位測量過(guò)程中出現跳變甚至變壞點(diǎn)的問(wèn)題,從工作原理、使用環(huán)境、介質(zhì)特性等方面分析原因,認為主油箱內部油位波動(dòng)較大以及存在較強磁場(chǎng)是導致問(wèn)題的主要原因,提出將汽輪機主油箱油位測量方式改為差壓式測量的處理措施,處理后,測量精度、可靠性、穩定性均滿(mǎn)足“二十五項重點(diǎn)要求”的相關(guān)要求,4臺機組主油箱油位低跳機保護投入。MTI壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
1 概述及存在的問(wèn)題
汽輪機潤滑油系統是汽輪機設備的一個(gè)重要組成部分。若潤滑油系統出現異常會(huì )威脅汽輪機設備的安全運行,嚴重時(shí)會(huì )導致汽輪機燒瓦、大軸彎曲、轉子動(dòng)/靜摩擦,甚至會(huì )導致整機損壞等惡性事故的發(fā)生[1]。例如:潤滑油中斷,失去潤滑,軸承將迅速被燒毀。潤滑油中斷是由于大量漏油未及時(shí)發(fā)現,油箱油位降低到主油泵不能正常工作的位置,主油泵故障以及油系統管道堵塞等原因造成的!斗乐闺娏ιa(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全[2014]161號)8.4.9及8.4.10要求應設置主油箱油位低跳機保護,必須采用測量可靠、穩定性好的液位測量方法,并采取三取二的方式,油位計及相關(guān)
信號裝置,必須按要求裝設齊全、指示準確。機組運行中發(fā)生油系統泄漏時(shí),應申請停機處理,避免處理不當造成大量跑油,導致燒瓦。
綜上可知,汽輪機主油箱油位測量的可靠、穩定的重要性不言而喻。某火電廠(chǎng)4臺機組汽輪機潤滑 油 箱 # 初 分 別 配 備 了 1支 磁 翻 板 就 地 液 位 計 和液位高、低開(kāi)關(guān)量報警信號,不滿(mǎn)足二十五項反措要求中的數量及作為主機保護信號的測量精度要求。為了提高測量精度、可靠性、穩定性,兩臺超臨界機組汽輪機主油箱加裝了MAGNETROL導波雷達 液 位 計 ,兩 臺 亞 臨 界 機 組 汽 輪 機 主 油 箱 加 裝 了
磁致伸縮式液位計,但這兩種液位計在測量過(guò)程中均出現了跳變,甚至變壞點(diǎn)的缺陷,且無(wú)法解決。
2 缺陷原因分析
2.1 導波雷達液位計測量缺陷分析
導波雷達液位計基于電磁波TDR( 時(shí)域反射)原理,由于電磁波的傳導不受介質(zhì)的粘度、蒸汽、密度等影響,因此,導波雷達液位計相對于某些傳統測量方法有很多優(yōu)勢[2]。MAGNETROL導波雷達液位計由雷達變送器和導波探桿兩部分構成,該電廠(chǎng)采用的是705型頂裝同軸桿式探頭,在測量過(guò)程中出現了跳變,甚至變壞點(diǎn)的缺陷。由于導波雷達液位計能否準確測量完全依賴(lài)于電磁脈沖反射波的信號,因此通過(guò)分析后,懷疑存在以下原因:
a. 通過(guò)拆解該導波雷達液位計后發(fā)現其導波探
桿存在與探桿外部套管碰壁的可能,見(jiàn)圖1。因為汽輪機主油箱內部油位波動(dòng)較大,當潤滑油通過(guò)氣相補償孔沖擊內部導波探桿時(shí),導波探桿不是處在固定垂直狀態(tài)而是處在晃動(dòng)的狀態(tài)下,甚至碰壁,這樣電磁脈沖的傳輸路徑及反射界面就存在變化,從而可能導致測量的跳變,甚至壞點(diǎn)。
b. 由于汽輪機主油箱內部油位波動(dòng)較大,容易出現泡沫,泡沫的存在就導致反射的油位是一個(gè)“虛假”油位,測量區域泡沫的有無(wú)以及泡沫的多少直接影響了測量。該電廠(chǎng)使用導波雷達液位計測量七/八號低加水位時(shí)一直很精que,可以從側面印證此種情況。
2.2 磁致伸縮液位計測量缺陷分析
磁致伸縮液位計[3]工作時(shí),傳感器的電路部分將在波導絲上激勵出脈沖電流,該電流沿波導絲傳播時(shí)會(huì )在波導絲的周?chē)a(chǎn)生脈沖電流磁場(chǎng)。該電廠(chǎng)采用的EDM磁致伸縮式液位計由測桿(不銹鋼管)、帶永久磁鐵的移動(dòng)浮子、磁致伸縮線(xiàn)(波導絲)、變送器等組成。在測量過(guò)程中出現了跳變,甚至變壞點(diǎn)的情況。根據文獻[3]中所描述的磁致伸縮式液位計變送器常見(jiàn)故障及解決方案可知,導致輸出不穩定的因素包括液位改變速度太快、跨距較短(<12”(600 mm))、劇烈顫動(dòng)、探桿被磁化等四種。廠(chǎng)家在處理問(wèn)題的過(guò)程中已經(jīng)進(jìn)行調高阻尼的操作,但是問(wèn)題得不到解決。因此只能懷疑主油箱內部存在劇烈顫動(dòng),或探桿被磁化 。文獻[4]中指出由于測量原理等因素,當磁致伸縮式液位計處于強磁場(chǎng)干擾環(huán)境下,會(huì )使浮子受的磁場(chǎng)力疊加導致消磁。綜合考慮以上兩方面因素,懷疑汽輪機主油箱內部存在較強磁場(chǎng)導致油位測量出現跳變,甚至變壞點(diǎn)的可能性較大。通過(guò)與該廠(chǎng)汽機專(zhuān)業(yè)溝通得知,為了吸附汽輪機主油箱內部潤滑油中的鐵屑及雜質(zhì),在主油箱底部安裝有若干磁棒,磁棒的存在形成強磁場(chǎng),干擾磁致伸縮式液位計的測量,導致以上缺陷產(chǎn)生。
3 處理措施及效果
3.1 處理措施
由于導波雷達液位計、磁致伸縮液位計在測量過(guò)程中均出現了跳變,經(jīng)過(guò)以上缺陷原因分析可知,造成汽輪機主油箱油位測量出現缺陷的原因是汽輪機主油箱內部客觀(guān)環(huán)境與導波雷達液位計、磁致伸縮液位計的使用環(huán)境不匹配,由于汽輪機主油箱內部客觀(guān)環(huán)境無(wú)法人為改變,因此考慮對汽輪機主油箱油位的測量方式進(jìn)行改造換型。通過(guò)一系列考察和查閱相關(guān)文獻[5]可知,差壓式測量方式在原理上可行,能正確的指示油箱油位,目前差壓式測量方式占有率較高,且也有已投入主油箱油位低跳機保護的先例。因此,決定利用機組檢修機會(huì )對主油箱油位測量方法實(shí)施改造,每臺主油箱上加裝3套
差壓式液位變送器。
3.2 處理效果
目前4臺機組主油箱油位測量方法改造均完成,改造效果良好達到預期(見(jiàn)圖2),觀(guān)察一段時(shí)間未再出現跳變及變壞點(diǎn)的情況,均已投入主油箱油位低跳機保護。
差壓式液位計具有精度高、漂移小、抗過(guò)載能力強等特點(diǎn)。但是如果介質(zhì)密度受介質(zhì)的溫度、壓力、組分的變化影響大時(shí),差壓式液位變送器就會(huì )產(chǎn)生虛假液位。某電廠(chǎng)地處北方,其汽輪機主油箱差壓式液位變送器設置在汽機房零米,隨著(zhù)天氣的變化,變送器取樣管中的靜態(tài)潤滑油的密度會(huì )隨溫度的變化而變化,從而導致產(chǎn)生測量偏差。根據實(shí)際使用情況,如果存在較大偏差,可以考慮引入溫度補償的方法,即在汽輪機主油箱上加裝1支專(zhuān)門(mén)測量油溫的溫度元件,在DCS邏輯中增加含有溫度——密度函數(ρ(t))的溫度補償系數k來(lái)提高差壓式液位變送器的測量精度。由于負壓端從主油箱上部引出,正負壓側的大氣壓力相等而相互抵消,因此主油箱油位h的計算公式如下:
在未考慮溫度對密度的影響時(shí),一般潤滑油密度取ρ=820 kg/m3,P+、P-分別為
差壓變送器正負壓測的壓力,ΔP為差壓變送器的差壓,g為重力加速度。若要考慮溫度對密度的影響時(shí),潤滑油密度為ρ(t),其他參數不變,真實(shí)主油箱油位h'的計算公式如下:
此外,在投運汽輪機主油箱差壓式液位變送器時(shí),還需要考慮到取樣管路中的空氣及潤滑油中可能存在泡沫,所以一定要將取樣管內的空氣泡徹底排除。具體辦法就是將取樣管中的潤滑油通過(guò)排污門(mén)排放一段時(shí)間,直至排出的潤滑油中看不到氣泡為止。
4 結束語(yǔ)
隨著(zhù)自動(dòng)化儀表技術(shù)的發(fā)展,國內外研制開(kāi)發(fā)出一些新的液位測量方法,出現了很多低功耗、微型化、高精度的智能型儀表,如導波雷達液位計、磁致伸縮液位計等,且在某些領(lǐng)域表現出了優(yōu)越的性能,如精度高,穩定性好,環(huán)境適應強,應用范圍廣等,相對于這些新的液位測量方法,差壓變送器是比較傳統的測量方式,已有很多年的成功經(jīng)驗且應用廣泛,差壓變送器對液位進(jìn)行測量的關(guān)鍵是液位與差壓之間的轉換,所以測量精度很高,但在介質(zhì)密度變化明顯的環(huán)境中不能采用。通過(guò)本文的改造實(shí)踐可知,沒(méi)有哪一種液位測量方法能夠適應所有的介質(zhì)或環(huán)境,只有在充分了解各類(lèi)儀表的工作原理、使用環(huán)境、介質(zhì)特性,可能存在的問(wèn)題及日后維護保養等因素的基礎上,根據環(huán)境和測量需求,結合各種測量方法的特點(diǎn),選擇實(shí)用的、穩定的、精que的液位測量?jì)x表。
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