摘 要:介紹了阻旋式料位計應用在某燃煤電廠(chǎng)正壓直吹式制粉系統中取得的效果,以及在使用過(guò)程中遇到堵煤開(kāi)關(guān)自身卡澀、設備間誤碰、煤塊卡澀開(kāi)關(guān)等問(wèn)題,針對這些問(wèn)題,采取了增大給煤機密封風(fēng)入口手動(dòng)閥開(kāi)度、普通繼電器改為延時(shí)繼電器等措施,有效消除故障,提高了設備的可靠性。
引言
某電廠(chǎng)機組容量 2×350 MW,鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責任公司設計制造,型號為 HG-1156/17.4-YM1,亞臨界壓力一次中間再熱自然循環(huán)汽包鍋爐。制粉系統為正壓直吹式雙進(jìn)雙出鋼球磨,每臺機組配 3 臺磨煤機,6 臺給煤機,每臺磨煤機配 1 臺密封風(fēng)機,向磨煤機的旋轉密封和給煤機提供密封風(fēng),用以平衡磨筒內壓力,防止煤粉外泄。
1 設備介紹
在給煤機的落煤口處,安裝有一臺阻旋式料位計,當磨煤機因制粉出力惡化發(fā)生堵煤時(shí),磨筒內的煤將會(huì )不斷向上堆積,直到落煤口處。此時(shí),阻旋式料位計因積煤阻擋旋轉葉片而動(dòng)作,立即跳閘給煤機,防止給煤機繼續給煤造成更嚴重堵煤 ( 見(jiàn)圖 1 )。阻旋式料位計的安裝使用,大大降低了制粉系統發(fā)生堵煤時(shí)機務(wù)人員疏通積煤工作的勞動(dòng)強度,縮短了清理堵煤的時(shí)間,取得了良好的安全效益和時(shí)間效益。

2 設備存在問(wèn)題
阻旋式料位計安裝使用半年后,自 2018 年開(kāi)始,兩臺爐的給煤機料位計開(kāi)始頻繁出現誤動(dòng)作,跳閘給煤機 (見(jiàn)表 1 ),嚴重影響了制粉系統的穩定運行。

從表 1 可以看出,2018 年全年,兩臺爐給煤機料位計共誤動(dòng)作 15 次,其中因粘煤誤碰 5 次,料位計自身卡澀 4 次,煤塊等雜物卡住誤碰 6 次。
3 原因分析
從表 1 看出,料位計發(fā)生誤動(dòng)作的原因共有 3種,即“倉壁粘煤”“自身卡澀”“雜物卡住”。下面針對這 3 種原因逐個(gè)進(jìn)行分析。
3.1 倉壁粘煤
給煤機落煤口處煤的下落軌跡距離倉壁有約40 cm 距離,不易碰到倉壁。而且經(jīng)皮帶輸送的煤顆粒較粗且較松散,不易粘在倉壁上,因此排除是皮帶輸煤時(shí)粘在倉壁上。
通過(guò)給煤機落煤口處窺視鏡仔細觀(guān)察,發(fā)現部分給煤機的落煤口處,不斷有煤粉從磨筒內向上涌出。由于磨筒內煤粉經(jīng)過(guò)研磨非常細小,而且經(jīng)過(guò)熱一次風(fēng)的加熱,煤中水份會(huì )析出。所以落煤口處向上涌出的是溫度約 70 ℃的細煤粉和水蒸汽的混合物。此混合物涌出碰到溫度較低的倉壁時(shí),便會(huì )
冷卻凝結,從而容易粘在倉壁上。阻旋式料位計的旋轉葉片離倉壁#近處約 5 cm,當發(fā)生“倉壁粘煤”時(shí),極易誤碰到旋轉葉片致料位計誤動(dòng)作。
3.2 自身卡澀
將誤動(dòng)作的料位計進(jìn)行解體檢查,發(fā)現料位計的前端軸承銹蝕嚴重,旋轉較困難,旋轉阻力較大(見(jiàn)圖 2 )。當軸承的旋轉阻力增大到比料位計內的彈簧拉力還大時(shí),料位計便會(huì )動(dòng)作。

阻旋式料位計工作時(shí),驅動(dòng)電機帶動(dòng)探桿及葉片不斷轉動(dòng),前端軸承通過(guò)一個(gè)塑料密封件與工作介質(zhì)隔離。塑料密封件與探桿之間存在滑動(dòng)摩擦,長(cháng)期工作后,易出現細小的縫隙。當磨筒內含有水蒸汽的煤粉混合物向上涌出時(shí),水蒸汽會(huì )通過(guò)塑料密封件的細小縫隙,進(jìn)入前端軸承導致銹蝕卡澀,從而引起料位計的誤動(dòng)作。
3.3 雜物卡住
從圖 1 可知,阻旋式料位計安裝于給煤機的落煤口,靠近皮帶落煤軌跡的外側。當煤中含有較大的煤塊、木棍、樹(shù)枝等雜物時(shí),易碰到料位計的旋轉葉片導致誤動(dòng)作。
4 采取的措施
4.1 增大給煤機密封風(fēng)入口手動(dòng)閥開(kāi)度
適當增大給煤機密封風(fēng)入口手動(dòng)閥開(kāi)度,使給煤機筒體內密封風(fēng)壓力增加。當密封風(fēng)壓力小于磨筒內壓力時(shí),磨筒內含有水蒸汽的煤粉混合物在磨筒內一次風(fēng)壓力的推動(dòng)下,由落煤口向上涌出到給煤機筒體內。造成落煤口處倉壁粘煤,水蒸汽進(jìn)入到料位計軸承造成銹蝕卡澀。通過(guò)適當增大給煤機筒體內密封風(fēng)壓力,使得大于磨筒內壓力,磨筒內含有水蒸汽的煤粉混合無(wú)法經(jīng)落煤口向上涌出,從而避免了落煤口處倉壁粘煤和水蒸汽進(jìn)入料位計造成軸承銹蝕卡澀的問(wèn)題。
4.2 焊接擋煤鋼梁和格柵
通過(guò)對皮帶落煤軌跡的不斷模擬試驗,在料位計旋轉葉片上方尋找合適的位置,焊接擋煤鋼梁和格柵,可以有效防止較大的煤塊、木棍等雜物誤碰到旋轉葉片,同時(shí)又能避免正常運行時(shí)的落煤沖擊,延長(cháng)擋煤鋼梁和格柵的使用壽命,如圖 3 所示。
4.3 將普通繼電器改為延時(shí)繼電器
在料位計跳閘給煤機控制回路中將普通繼電器改為延時(shí)繼電器,當雜物瞬間誤碰到旋轉葉片時(shí),雖然料位計開(kāi)關(guān)會(huì )立刻動(dòng)作,但是延時(shí)繼電器經(jīng)過(guò)一段約 5 s 的延時(shí)后才會(huì )動(dòng)作跳閘給煤機,這樣既避免了料位計偶發(fā)的瞬時(shí)動(dòng)作誤跳給煤機,又不會(huì )影響真實(shí)堵煤時(shí)料位計的正確動(dòng)作,料位計的運行可靠性得到了提高。
4.4 維修再利用
為降低設備維護成本,將銹蝕卡澀的阻旋料位計進(jìn)行解體維修再利用。采購了部分軸承和密封件的備件,更換銹蝕的前端軸承,更換前端磨損的塑料密封件,將前端軸承的迎風(fēng)面涂抹油脂隔斷水蒸汽的侵蝕。通過(guò)自行維修再利用,有效緩解了日常維護中因料位計故障較多而備品不足的問(wèn)題。

5 總結
通過(guò)上述一系列改進(jìn)措施的實(shí)施,2019 年全年,該廠(chǎng) 12 臺給煤機未發(fā)生因料位計誤動(dòng)作引起的給煤機跳閘事件,料位計的工作可靠性得到較大提高。