摘要隨著(zhù)煤化工項目的核心裝置多噴嘴對置式水煤漿氣化爐在國內快速應用,保證其高效穩定地運行對裝置生產(chǎn)效益提升將有很大幫助。因此除了工藝安全生產(chǎn)操作外,每周期例行的停備爐檢修也是同等重要。研究著(zhù)重探討如何保證氣化爐儀表系統備爐所涉及的故障處理和質(zhì)量控制工作,以達到項目生產(chǎn)長(cháng)期穩定安全運行的目的。qCE壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
引言
安徽華誼氣化工段采用的是華理四噴嘴對置式水煤漿氣化爐,其爐內燃燒反應室溫度高、壓力大、生產(chǎn)條件惡劣,同時(shí)儀表系統也直接參與生產(chǎn)運行。本廠(chǎng)采用開(kāi)2備1的方式生產(chǎn),每次備爐需要各機電儀靜設備同時(shí)施工,因此儀表備爐工作是安全生產(chǎn)的保證。以下針對氣化爐儀表系統備爐期間遇到的問(wèn)題及改造進(jìn)行分析總結。
1儀表系統備爐常見(jiàn)故障的處理
1.1高溫熱電偶故障的處理
水煤漿氣化爐燃燒室采用耐火磚砌筑,爐壁上面留有上中下三個(gè)不同位置的法蘭安裝孔,以保證安裝低溫或高溫熱電偶,其正常生產(chǎn)時(shí),爐內反應溫度是通過(guò)高溫熱偶直接測量。由于爐內溫度高且長(cháng)期處于惡劣反應環(huán)境,工作人員在實(shí)際操作中反映高溫熱偶利用率低、故障率高,導致每次停爐必須更換。在停爐低溫下更換熱偶易損壞爐膛耐火磚,必將造成更大的經(jīng)濟損失。
經(jīng)分析發(fā)現,高溫熱電偶的故障原因shou先是現場(chǎng)的高溫熱電偶安裝插入深度問(wèn)題,安裝前按規定要求進(jìn)行了適當的縮進(jìn)操作,但還是出現了開(kāi)爐投料后遂即熱電偶失效的故障;其次是壓所縮式密封組件泄漏問(wèn)題,爐膛溫度所泄漏高溫高壓易燃易爆工藝氣體是安全生產(chǎn)禁止的;#后為停爐備爐時(shí)高低溫熱電偶切換安裝時(shí),熱電偶套管與煤渣、熔漿、爐壁融合在一起難拆卸,爐壁容易被損壞的情況發(fā)生。
針對以上問(wèn)題需進(jìn)行各種相對應的技術(shù)處理。shou先結合工藝操作條件、運行周期和爐壁厚度等數據,多次試驗總結出插入深度由突出10mm到齊平爐壁,#后確認縮進(jìn)20mm為#佳參數,為此制作專(zhuān)用測量工具(如圖1所示)用于實(shí)施解決問(wèn)題。其次,熱偶從爐外法蘭處經(jīng)爐墻、多層耐火磚墻插入爐內燃燒室,熱偶經(jīng)常因各耐火層熱膨脹程度不同而出現擠壓損壞,導致壓縮式密封組件出現泄漏,對填裝密封材料的不銹鋼壓套組件進(jìn)行車(chē)床密封線(xiàn)加工后涂抹高溫密封膠并配以紫銅墊圈壓縮隔離解決問(wèn)題。#后,通過(guò)與廠(chǎng)家溝通,前端插入爐內的保護套管更換為材質(zhì)具有優(yōu)良的高溫機械強度和熱震穩定性及高溫密封性能的“剛玉莫來(lái)石管—鉬基金屬陶瓷管—高純度氧化鋁管”三重保護,克服了缺陷,減輕了勞動(dòng)強度并縮短了熱偶更換時(shí)長(cháng)。
1.2 雙法蘭變送器故障的處理
水煤漿氣化爐儀表系統均需接觸高溫高壓強腐蝕工藝反應液,面對這些苛刻的工況,在項目設計選型時(shí)就提前加以考慮了防 范 措 施,測控儀表變送器膜片采用耐腐蝕、耐高溫合金材 質(zhì)(必要時(shí)加厚耐負壓膜片、全 焊 接 膜盒)。為防止取壓 管 線(xiàn) 堵 塞,增加法蘭間沖洗環(huán),輔 之 以高壓沖洗水,保證雙法蘭變送器工況下正常測量。在氣化爐運行 中,對這些
雙法蘭變送器制定的沖洗周期為每周一次,但實(shí)際運行投用效果不佳,后期每日沖洗次數與檢修工作量呈直線(xiàn)增加的趨勢。重復勞動(dòng)強度增大,沖洗時(shí)解除儀表聯(lián)鎖也對裝置安全運行構成威脅。后改為采取連續沖洗,又發(fā)現儀表系統指示波動(dòng)較大,影響安全生產(chǎn)運行,而且沖洗效果也不明顯。經(jīng)檢查發(fā)現,取源管線(xiàn)結垢依 舊 嚴 重,變送器膜盒也有不同程度的損壞。這是因為沖洗口距離變送器膜片非常近,沖 洗 水 壓力約為8.5MPa,氣化爐壓力約為6.5MPa,有接近2MPa的高壓差。當沖洗水沖入管嘴后,形成射流抽引擾動(dòng),而使變送器壓力值波動(dòng)。同時(shí),沖洗水出水口對著(zhù)沖洗環(huán),難以對取壓管線(xiàn) 形 成 有 效 的 沖 刷 除 垢,反而對膜片進(jìn)行切割狀沖洗,使之產(chǎn)生嚴重的凹凸痕跡,影響在正常生產(chǎn)過(guò)程中的使用[1]。
經(jīng)過(guò)多次備爐數據分析試驗,對沖洗水系統進(jìn)行改造。對沖洗環(huán)出水口至工藝一次閥之間進(jìn)行改造處理并增加一段彎管 沖 洗 管 線(xiàn)(如 圖2所 示),使高壓出水口院秒膜盒表面并正 對 取 源 管 線(xiàn),既減少了對膜片的測量干擾,同時(shí)又能有效沖刷取源管線(xiàn)內結垢介質(zhì),也確保了工藝操作的正常進(jìn) 行。系 統 改 造 之 后,對一臺氣化爐激冷室液位進(jìn)行連續 沖 洗 試 驗,發(fā)現在對沖洗水進(jìn)行多次投用和停止的過(guò)程中三個(gè)相同液位顯示值變化不超1%,與之前沖洗時(shí)數值變化率超50%相比,改造后效果顯著(zhù),且沖洗水的投用與否并沒(méi)有影響液位的正常指示。同 時(shí),在投用期間也未發(fā)生取源管線(xiàn)內結垢堵塞問(wèn)題(如 圖3所示),在停爐備爐拆除檢查時(shí)也能印證。
后期生產(chǎn)中又通過(guò)增加調節沖洗水系統管線(xiàn)中就地轉子流量計,既對高壓沖洗水進(jìn)行減壓處理,又調節水量大小,節能節水又同時(shí)保證系統的正常投用。而 后 逐 步推廣至水洗塔、含渣水處理系統等測量?jì)x表上,這種改造措施保證了儀表設備的正常運行,也為氣化爐的優(yōu)質(zhì)運行建立了基礎。
1.3 鎖斗系統故障處理
氣化爐內反應后的工藝殘渣在經(jīng)過(guò)激冷水洗滌冷卻后進(jìn)入鎖斗系統聯(lián)鎖需遵循以下原則:(1)排集渣過(guò)程中不能引起爐內壓力、液 位 波 動(dòng);(2)工藝殘渣不得向鎖斗系統外帶壓排放[2]。受程序自控的鎖斗集排渣進(jìn)行一次循環(huán)約半小時(shí),鎖斗系統閥門(mén)在侵蝕作用很強的情況下使用。鎖斗順控系統的閥門(mén)需采用耐沖刷、硬密封球閥,且閥球、閥座應堆焊或噴鍍硬質(zhì)合金以保證工藝和安全要求。
在日常的鎖斗 備 爐 中,我們發(fā)現有兩處出現問(wèn)題較多。shou先是鎖斗系統閥門(mén)的執行機構部分,尤 其 是 鎖 渣閥。其執行機構內部連接件在長(cháng)期頻繁開(kāi)關(guān)過(guò)程中,連接件間磨損異常嚴重,強度也有所降低,期間甚至出現脫離故障(如圖4所 示),導致閥門(mén)不能正常使用而影響安全生產(chǎn),因此每次備爐需對閥門(mén)執行機構開(kāi)蓋檢查,及時(shí)發(fā)現處理問(wèn)題。其次是對鎖斗系統閥門(mén)的密封性進(jìn)行檢查,這些閥門(mén)內部經(jīng)過(guò)長(cháng)周期的沖刷,閥座沖刷磨損嚴重無(wú)法密封(如圖5所 示),閥球表面也容易卡渣使閥門(mén)無(wú)法動(dòng)作導致出現 閥 門(mén) 內 漏 問(wèn) 題,這些都容易引起鎖斗故障,造成無(wú)法順 利 排 渣。同時(shí)還應該仔細對其氣路相關(guān)附件進(jìn)行檢查,查看氣路密封性及附件動(dòng)作情況、開(kāi)關(guān)時(shí)間、切換聲音等方 面,來(lái)保證閥門(mén)處于完好狀態(tài),控 制 鎖斗閥門(mén)備爐質(zhì)量。針對問(wèn)題后期也積極改進(jìn),將 雙 汽 缸執行機構更換為 單 缸,以減少倆汽缸間的不平衡力對連接件沖擊磨損,至今在正常工況下仍穩定運行。
1.4 安全聯(lián)鎖系統閥門(mén)故障的處理
氣化爐安全聯(lián)鎖系統經(jīng)過(guò)各重要工藝參數來(lái)控制進(jìn)出料系統所有閥 門(mén) 動(dòng) 作,來(lái)達到系統安全生產(chǎn)運行的要求,其系統閥門(mén)主要包括煤漿、燒嘴冷卻水閥等。由于系統對儀表閥門(mén)安全性和可靠性等都有嚴格的技術(shù)指標要求,故采用如 TYCO/Flowserve等進(jìn)口閥門(mén),但在苛刻的工況下長(cháng)期使用仍然存在部分故障。雖然氧氣調節閥汽缸式執行機構具有很高的剛性強度,定 位 精度和可重復性能也使閥門(mén)在大壓差的工況下保持狀態(tài)穩定,但受限于配套的定位器、閥位變送器分體設計的情況(如圖6所示),實(shí)際工況下氧氣流量控制偏差并不能保證調節閥整體的不靈敏區小于0.1%。利用現有備件中的智能定位器進(jìn)行一體化改造(如 圖7所 示),使閥 門(mén) 控制、閥位反饋、開(kāi)關(guān)位置反饋集中控制,使得原有閥位將近1%的偏差縮小至近0.1%的控制精度,完全 滿(mǎn) 足 了 工藝生產(chǎn)對氧煤比控制的聯(lián)鎖安全要求。另 外,高 壓 氮 氣切斷閥用于氧氣管線(xiàn)和煤漿管線(xiàn)的高壓氮氣吹掃和緩沖作用,正常工況下壓力高,壓差大,密封等級要求高,有開(kāi)關(guān)速度的要求。在幾個(gè)長(cháng)周期的爐齡使用后,閥 門(mén) 在 全負載和卸載情況 下,全行程動(dòng)作時(shí)間已經(jīng)達不到設計要求。對氣路及附件進(jìn)行調整并未有效,因此對彈簧汽缸處增加一路氣源,改為雙氣動(dòng)執行機構模式。改 造 后 增加了執行力,使之動(dòng)作時(shí)間正常,工藝開(kāi)停車(chē)程序得以安全運行。
2儀表系統備爐的質(zhì)量控制
2.1 遠傳儀表的質(zhì)量控制
氣化爐遠傳儀表主要包括溫度、壓力、流量等測量元件,它們的備爐檢修檢查質(zhì)量直接影響工藝生產(chǎn)過(guò)程,故對其質(zhì)量控制點(diǎn) 需 做 到 細 致 分 類(lèi)、準 確 執 行、全 面 復 檢,如現場(chǎng)拆卸保護、測量元件清潔保養、復 位 安 裝 校 驗,這些必要的內容等均需要多方簽字確認后作為備爐資料存檔。
對于無(wú)根部閥門(mén)切斷的高溫熱偶應著(zhù)重處理,故 現場(chǎng)組裝時(shí)需特別注意組裝方式及順序。尤其是氣封組件的安裝需逐步安裝確認(如圖8所示)。順序錯誤則會(huì )導致密封瓷環(huán)壓碎損壞,輕則導致整套高溫熱電偶報廢,重則切爐投料時(shí)工藝氣溢出造成安全生產(chǎn)事故。
2.2 自動(dòng)控制系統的質(zhì)量控制
氣化爐自動(dòng)控制 系 統 主 要 包 括 串 級 控 制、DCS順控系統、SIS安全聯(lián)鎖系統等。閥門(mén)系統的檢維修質(zhì)量的可靠性決定著(zhù)系統 運 行 的 安 全 性,因此備爐期間需對聯(lián)鎖系統進(jìn)行試驗,以保證其運行正�?煽�。
閥門(mén)系統質(zhì)量控制主要是以下幾點(diǎn):(1)現場(chǎng)拆卸須法蘭密封面完整,閥門(mén)附件完好;(2)檢查閥芯情況,要求射流清洗后閥芯無(wú)附著(zhù)物和明顯缺陷;(3)執行機構動(dòng)作正常無(wú)卡涉,汽缸 無(wú) 腐 蝕 泄 漏;(4)現場(chǎng)回裝閥門(mén)的密封墊片完好,敲緊所有法蘭連接螺栓,確保無(wú)泄漏;(5)行程校驗時(shí)定位器無(wú) 報 警 且 輸 出 反 饋 正 常,中控遠程操作正常。確保閥門(mén)系統檢修質(zhì)量的同時(shí),也需要進(jìn)行鎖斗系統試驗和氣化爐緊急停車(chē)系統試驗并多方確認。試驗的閥門(mén)動(dòng)作時(shí)間以及閥位反饋狀態(tài)是重點(diǎn)關(guān)注的(如 圖9所示),因為任何一個(gè)超時(shí)或不到位都會(huì )引起系統的故障,所以在空試聯(lián)調的時(shí)候,記錄確認每個(gè)閥門(mén)的開(kāi)關(guān)行程時(shí)間和閥位狀 態(tài),來(lái)確保其滿(mǎn)足安全系統設計規定的要求。
3結語(yǔ)
氣化爐的備爐工作主要是發(fā)現問(wèn)題、分 析 問(wèn) 題、解決問(wèn)題和總結經(jīng)驗,因為每個(gè)疏忽都可能導致在開(kāi)爐過(guò)程中發(fā)生事故,造成重大損 失。所以在備爐工作中要形成專(zhuān)項工作制 度,每次檢查時(shí)須做好相應的記錄,各 種儀表設備表單 逐 項 確 認,并總結經(jīng)驗加以改進(jìn),持 續 提升管理水平,確 保 有 始 有 終。只 有 這 樣,才 能 保 證 備 爐儀表工作保質(zhì)保量完成,為氣化爐系統長(cháng)周期運行提供保障。
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